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    MAXl000分散控制系統在125MW機組中的應用

       2013年04月18日 11:04  
      一、前言
      
      進入90年代以來,分散控制系統(DCS)已廣泛應用于國內火力發電機組。由于DCS能方便地實現數據采集處理(DAS)、閉環控制(CCS)、順序控制(SCS)等多種功能,且具有高可靠性、高精度的特點,已成為替代常規儀表、單回路控制器,提高控制品質、控制可靠性,提高管理水平以及減人增效的主流控制系統。目前,新建大容量機組均已采用DCS,老機組的DCS改造也趨必然。為此,遵義發電總廠采用MAXl000控制系統對#7機組原有熱控系統進行了改造。
      
      二、改造前設備狀況
      
      遵義發電廠#7125MW機組于1991年10月投人生產。基于當時的建設經費、思想認識和專業水平,機組熱控設備檔次較低,控制系統為KMM單回路控制系統及DDZ—Ⅱ控制系統,運行監測儀表為動圈式單顯表加巡檢儀和ER系列記錄儀組成,變送器及執行機構大多仍是僅具有70年代水平的國內產品,存在如下問題:
      
      1、由于控制系統是局部的、單回路的控制模式,使機組的整個生產過程劃分為各自獨立的控制、測量系統,既不能信息共享,又不能整體集中協調控制,更不能優化控制,不利于機組效益的提高;
      
      2、調節閥和執行機構性能差、可靠性低,傳感器、變送器精度低、故障率高,導致自動控制系統調節品質較差,可靠性低,機組自動可投率為87.5%,正常投入率僅為75%,極不適應電力生產的要求;
      
      3、由于采用大量的單顯儀表,實行監盤控制,運行檢修人員的工作量都很大,勞動生產率低;
      
      4、機組發生故障及事故后,沒有變化前后監測數據的實時記錄模擬量歷史記錄,事故分析只能定性推斷或者根本無法推斷;
      
      5、負荷調整全靠手操,不能快速、穩定地達到目標負荷,難以適應電網對機組適應性的要求;
      
      6、常規儀表,控制裝置不能與MIS通訊,生產管理人員不能方便及時了解實時生產信息,不利于生產管理。
      
      三、MAXl000系統及改造情況
      
      (一)基本功能
      
      MAXl000系統可實現DAS、CCS、SCS、FSSS等多種功能。#7機組熱控系統的改造采用了兩個子功能系統:
      
      1、數據采集系統(DAS):實現機組運行數據、設備狀態實時采集、處理,為運行人員提供監視手段,完成SOE、事故追憶、性能計算。
      
      2、閉環控制系統(CCS):完成機爐系統運行自動調節,穩定經濟協調運行,保持鍋爐、汽機能量平衡。
      
      此外,還設置了鍋爐輔機連鎖保護:可完成球磨機、引風機、送風機、球磨潤滑油泵等輔機和風門的連鎖。
      
      (二)硬件系統(略)
      
      四、系統改造及使用效果
      
      (一)改造規模及范圍
      
      1、I/O配置:778點
      
      2、閉環控制系統19套
      
      協調控制:3套引風調節:1套
      
      燃燒控制:1套送風調節:1套
      
      給水調節:1套汽溫調節:4套
      
      除氧器水位:1套凝結器水位:1套
      
      高加水位:2套低加水位:2套
      
      軸封壓力:1套連排擴容器水位:1套
      
      3、鍋爐輔機聯鎖
      
      4、外圍改造范圍(略)
      
      (二)使用及效果
      
      98年8月5日,MAXl000系統隨#7機組大修后啟動運行順利投入使用。至今未發生硬件故障和損壞,也未有死機現象,系統測量、顯示參數準確,抗干擾強,操作方便、靈活、控制性能優良、調節品質好,機組各參數均壓紅線運行,帶負荷穩定。經試驗,在15MW(125MW—110MW)負荷擾動下,各控制系統調節品質如下表:
      
      *改造前不能投運
      
      #7機組DCS投運后,在降低煤耗,快速、穩定調節負荷、減少汽溫汽壓波動、延長機組壽命、減少誤操作等方面產生了較好的效益。
      
      經濟效益:協調控制投運后,爐膛出口氧量有效地控制在4—6%,有利于燃燒穩定,有利于煤粉燃盡,提高燃燒效益;可將主汽溫度,再熱溫度控制在額定值(原人工控制均低于額定值),保持較好的經濟參數;汽機軸封調節可靠性、穩定性的提高,杜絕軸封漏氣引起的凝結器真空下降,汽耗增高的現象,提高機組效益。根據12月1日至12月30日入爐煤累計量,采用正平衡計算,#7機組煤耗較改造前降低了3.4s/kwh,按每年可發電8億千瓦時,煤價150元/噸計算,每年可節約41萬元,此外,DCS投入使運行集控人員減少3人,可減少工資福利7萬元,以上直接經濟效益為48萬元。
      
      安全效益:極大地提高機組熱工自動投入率,減少了運行人員的操作量以及操作水平差異引起的誤操作,保證了機組運行的安全可靠性;能實時、準確、集中地反映機組運行情況,既減輕了運行人員的監盤負擔,又為運行人員快速、可靠地提供設備故障信息;系統的歷史數據追憶和事故順序記錄功能,為機組故障原因和運行情況分析以及故障預測提供了科學依據。
      
      五、改造經驗體會
      
      根據我廠的改造經驗,我們認為,老機組進行DCS改造是必須的,也是可行的,但改造過程中要注意以下問題:
      
      1、一個完整的DCS應理解為由DCS軟、硬件、盤臺設備、變送器、測量開關、電纜及執行機構很有成效的組成。老機組DCS改造一定要結合機組實際情況,從實用、可靠、技術*及經濟的角度來選型和設計。如我廠由于受機組設計安裝及可控性的限制,在有限的投資下,只能DAS及CCS兩項功能,另一方面,也不能為了節省投資而忽視相關的配套設備的改造,如變送器電纜、執行機構等。
      
      2、老機組DCS改造,老的盤表是留還是取消?后備硬手操留多少恰當?從我廠的改造情況看,除保留水位、主參數等少量重要盤表和后備硬手操外,要下決心將其余的盤表和硬手操取消。
      
      3、對DCS系統的軟件管理必須制定嚴格的管理辦法,軟件的裝載應嚴格按廠家的程序進行。
      
      4、DCS改造還應考慮相關的外部環境條件,如電源、控制系統的接地、機房環境條件等,這些都應在DCS系統正式安裝前就完成。
      
      5、要特別重視人員的培訓工作。熱工人員必須參與DCS系統改造工作的設計、組態、安裝調試等工作。
      
      六、結束語
      
      遵義發電總廠125MW機組MAXl000。控制系統投運至今,系統穩定可靠、技術性能優良,在機組控制應用中(尤其是鍋爐燃燒控制)顯示了*的技術優勢。機組協調控制的長期穩定投運,標志著遵義發電總廠的熱控水平躍上了新的臺階。通過MAXl000系統的推廣應用,我們鍛煉了隊伍、提高了技術水平,同時為老機組熱控設備改造提供了成功的經驗。

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