引言:
大慶石化公司熱電廠5#汽輪機為上海汽輪機廠產(chǎn)品,型號為C50-0/13-l,自1988年6月l日開始投運。該型號汽輪機采用額定參數(shù)啟動,四個
高壓調(diào)節(jié)閥各由一個油動機控制,并通過數(shù)字電調(diào)系統(tǒng)DEH(digitalelectrichydraulic)的閥門管理程序?qū)崿F(xiàn)噴嘴
節(jié)流調(diào)節(jié)。DEH執(zhí)行機構(gòu)的工作介質(zhì)是高壓抗燃油它將DEH控制系統(tǒng)產(chǎn)生的調(diào)節(jié)閥行程指令轉(zhuǎn)變?yōu)檎{(diào)節(jié)閥的開度,實現(xiàn)汽輪機進汽量的調(diào)節(jié)。
在運行過程中,5#汽輪機的四個高壓調(diào)節(jié)閥均發(fā)生了不同程度的竄動。經(jīng)查找及分析原因后,對調(diào)節(jié)閥的線性可調(diào)差接變壓器LVDT(linear,Variabledifferetialtransformer)部套存在的結(jié)構(gòu)缺陷進行了改進,效果良好。
一、汽輪機調(diào)節(jié)閥控制原理
汽輪機數(shù)字電液控制系統(tǒng)DEH分為電子控制和液壓調(diào)節(jié)保安兩部分。電子控制部分主要由分布式控制系統(tǒng)DCS和DEH模件組成,它用來完成信號的采集、綜合計算、邏輯處理和人機接口等方面的任務(wù);液壓調(diào)節(jié)保安部分主要由電液轉(zhuǎn)換器、電磁閥、油動機和配汽機構(gòu)等組成,它用來將電氣控制信號轉(zhuǎn)換為液壓機械控制信號,zui終控制汽輪機進汽閥門的開度。
5#汽輪機以油動機為液壓系統(tǒng)的功率輸出級,它的活塞桿直接驅(qū)動進汽閥門。活塞桿與操縱座、油動機滑閥、反饋滑閥或操縱座、伺服閥以及LVDT等設(shè)備組成完整的油動機,完成位置隨動和功率輸出等功能。伺服閥(電液轉(zhuǎn)換器)為DEH電氣信號與液壓系統(tǒng)的接口設(shè)備,它將電氣信號轉(zhuǎn)換為與之對應(yīng)的液壓信號,并與伺服控制單元、油動機等相結(jié)合,完成電壓位置隨動控制。
隨著DEH系統(tǒng)工作方式(REMOTE或OA方式)的不同,來自不同的負荷設(shè)定值經(jīng)設(shè)定值處理功能的選擇和處理后,得到負荷設(shè)定值信號(REFDMD),并送至DEH中的負荷控制系統(tǒng)。機組無論是處于DCS的控制還是DEH的OA方式控制,zui后均需經(jīng)過DEH系統(tǒng)將REFDMD信號由DEH的負荷控制系統(tǒng)輸出,并作為主蒸汽流量請求信號(FDMD)。主蒸汽流量請求信號(FDMD)經(jīng)DEH的閥門管理程序轉(zhuǎn)換成高壓調(diào)節(jié)閥的開度需求信號,然后通過數(shù)字式閥位伺服控制器(MVP)卡件去控制相應(yīng)調(diào)節(jié)閥的開度困。
以單閥控制方式為例,MVP卡接收WDPF系統(tǒng)中分散處理單元DPU傳遞過來的調(diào)節(jié)閥開度需求信號,并與線性位移差動
變送器LVDT的實際閥位開度信號相比較,通過PI控制回路對閥門的電液轉(zhuǎn)換器輸入閥門控制指令。閥門控制框圖如圖1所示。
來自DEH的調(diào)節(jié)閥開度需求指令(數(shù)字信號)輸入到執(zhí)行機構(gòu)的MVP卡內(nèi),與實際開度的數(shù)字信號(LVDT的輸出反饋)做比較,其偏差信號經(jīng)Pl控制運算,得到MOOG閥的控制信號。該信號經(jīng)D/A轉(zhuǎn)換和放大,轉(zhuǎn)變?yōu)镸OOG閥兩組線圈上的控制電流來控制MOOG閥兩路輸出流量(一路高壓控制油到調(diào)節(jié)閥油動機的下腔室,即工作腔室;另一路是MOOG閥的排油到油動機的上腔室,即非工作室),實現(xiàn)油動機工作油室進油量、油壓(開/關(guān)調(diào)節(jié)閥)以及機組負荷的調(diào)節(jié)。當(dāng)MVP卡的輸出為“+”時,MOOG閥進油接通去油動機活塞的下部,油動機下部油壓增大,向上移動并經(jīng)杠桿帶動開啟閥門。閥門移動的同時,帶動裝在油動機旁的LVDT的線圈移動,產(chǎn)生一電信號并被送到MVP卡內(nèi)與DEH閥門管理器指令比較,直到LVDT閥門開度反饋信號與DEH閥門管理器的閥門開度需求信號相等,MVP卡輸出為0,閥門保持不動。當(dāng)MVP卡輸出為“一”時,同理操作。
二、熱工電氣回路分析及改進
2.1熱工電氣回路分析
線性位移差動變送器LVDT是一種位移測量傳感器,由三個等距分布的線圈和一根與油動機活塞桿相連的鐵芯組成。LVDT工作原理如圖3所示。
鐵芯在線圈中移動時,改變了線圈空間的磁通分布,從而改變了初/次級線圈間的互感值。MVP卡向LVDT提供初級激勵電流的振蕩電路,經(jīng)低通濾波器濾去PROM輸出的直流成分和高頻成分,由功率放大器提供驅(qū)動LVDT初級線圈的電流。隨著鐵芯在線圈內(nèi)位置的不同,兩個次級線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢也隨之變化。
兩個次級線圈反相、串聯(lián)接至MVP卡,兩個線圈感應(yīng)電動勢的差分信號經(jīng)相敏檢波(或稱解調(diào))和帶通濾波后,得到與閥門行程一一對應(yīng)的等比例的直流電壓輸出。因此,當(dāng)鐵芯位于線圈中間位置時,由于兩個次級線圈的感應(yīng)電動勢相等,位移輸出的電壓值為0;當(dāng)閥門開大或關(guān)小時,一個信號線性增大,一個信號線性減小,兩信號送到MVP卡,分別通過正負半波整流、相加及濾波、零點補償和量程調(diào)整后,就獲得對應(yīng)于閥門全行程、量程為直流O-10V的閥位信號。
當(dāng)LVDT初級線圈的六根接線因接線松動引起接觸不良甚至斷開時,會導(dǎo)致反饋信號失真,造成調(diào)節(jié)閥竄動(開度波動)甚至變?yōu)槿_/全關(guān)兩位控制狀態(tài),引起汽輪機工況的劇烈變化。
另一個值得重視的問題是,汽輪機控制系統(tǒng)在安裝時,現(xiàn)場信號電纜連接采用冷壓方式,接觸面容易氧化,從而造成接線接觸不良。為解決此問題,對信號電纜冷壓接頭進行了處理。對于位移傳感器及其安裝的改進,不論高調(diào)閥還是中調(diào)閥,都有位移傳感器安裝的問題,只是高調(diào)閥的問題更多一些。經(jīng)分析,位移傳感器損壞的主要原因有三點:①機組本身振動較大,傳到安裝位移傳感器支架上后,振動更為突出;②安裝時對中不準,造成位移傳感器拉桿和線圈單側(cè)摩擦;③位移傳感器本身的原因。
2.2位移傳感器的改進
經(jīng)過對位移傳感器常見故障及損壞原因的分析,分別從提高位移傳感器的耐震、耐高溫等方面做了如下改進措施。
①原航空插頭對耐高溫和抗振動效果較差,現(xiàn)在位移傳感器的線圈由引出線直接引出,并且套裝了金屬軟管保護。引出線本身亦采用耐高溫的聚四氟乙烯導(dǎo)線,耐高溫和抗振動效果好。
②對位移傳感器內(nèi)部結(jié)構(gòu)做了改進,增加了線圈灌封,提高了抗振性。
③拉桿頭上增加聚四氟乙烯滑環(huán),減少拉桿與線圈內(nèi)壁的摩擦。殼體端頭也改金屬蓋為尼龍蓋,與外殼聯(lián)接改為翻邊,尼龍蓋不易脫落,且尼龍蓋與拉桿間的摩擦力小。
④改進位移傳感器的安裝結(jié)構(gòu),增加了導(dǎo)向桿,使位傳感器拉桿不用接長桿,而直接接在導(dǎo)向桿的“耳朵”上。拉桿相對來說受力減小,力由導(dǎo)向桿承受,且拉桿與“耳朵”容易對齊。每個位移傳感器均可單獨更換。
5#機位移傳感器導(dǎo)向桿與操縱座拉臂的連接采用萬向接頭,消除了因操縱座拉臂和導(dǎo)向桿不在一個平面而產(chǎn)生的扭曲力,大大降低了位移傳感器的報廢率。萬向接頭間隙以不影響DEH的控制精度為準。萬向接頭應(yīng)該定期更換,以免間隙過大而影響閥門的控制精度。
三、高壓調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)分析及改進
在熱工正常運行情況下,當(dāng)流量達到70%以上時,油動機工作穩(wěn)定,但負荷會發(fā)生自行向上或向下的跳動,幅值為1MW左右。如果在DEH處投入功率回路或投入CCS協(xié)調(diào)控制,則會發(fā)生震蕩,控制不穩(wěn)定。現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn),高壓調(diào)節(jié)閥桿有竄動現(xiàn)象。閥門伺服控制回路包括由計算機指令至VCC卡處的閉環(huán)控制,回路原理如圖4所示。
如果DEH的指令是穩(wěn)定的,伺服閥與LVDT*,則所控制的油動機也是穩(wěn)定的。從歷史數(shù)據(jù)、實時數(shù)據(jù)可以看到,DEH的定值、閥門輸出指令及油動機反饋(包括高選前的LVDT1、LVDT2)均非常穩(wěn)定,實際現(xiàn)場油動機也非常穩(wěn)定,但功率會自行上下波動。因為CCS的投入,在現(xiàn)場可以看到高壓調(diào)節(jié)閥桿震蕩的現(xiàn)象。檢查調(diào)節(jié)閥壓力后發(fā)現(xiàn),機組存在1.OMPa左右的跳動,調(diào)速級壓力也同步波動。每個閥門安裝時均通過閥桿與操縱座及油動機相連。如果油動機控制穩(wěn)定,操縱座安裝緊固,相應(yīng)的閥門也應(yīng)穩(wěn)定,不會存在上述問題。經(jīng)過對現(xiàn)場的逐步深入研究,認為該現(xiàn)象可能是閥門的閥頭在一定的參數(shù)及位置下由于閥頭總作用的方向發(fā)生變化,使閥頭處于不穩(wěn)定狀態(tài),出現(xiàn)閥頭在預(yù)啟閥范圍內(nèi)跳動的現(xiàn)象。一般跳動點在閥門有效行程的80%左右。跳動點越低,對負荷的影響越大。閥頭跳動會引起閥后壓力和功率跳動。
經(jīng)分析認為,減小預(yù)啟閥行程能改善和解決此類問題。在5#機大修調(diào)節(jié)閥裝配時,將預(yù)啟閥行程由5mm改為4mm。
四、結(jié)束語
通過對參與調(diào)節(jié)閥PID控制的核心信號反饋單元(LVDT)進行改進,從根本上避免了LVDT反饋線脫落、松動、絕緣不合格、信號抖動和反饋桿磨損等問題的發(fā)生,并對LVDT進行了雙冗余配置,提高了參與閥門調(diào)節(jié)信號的穩(wěn)定性和安全性。5#機大修后投運,機組在機組沖轉(zhuǎn)、自動同期、功率控制、一次調(diào)頻、限制控制、抽汽控制、閥門活動性試驗、超速試驗和遙控控制等工況下的主要控制參數(shù)均達到了標準。試運表明機組高壓調(diào)節(jié)閥運行狀況良好,沒有出現(xiàn)竄動等不正常現(xiàn)象,5#機高壓調(diào)節(jié)閥改造是成功的。